M1 week – day 2

Aujourd’hui, deuxième étape de fiabilisation/amélioration de la M1 carbine Marushin CO2.
On parlera du canon interne.

Le canon d’origine made in Japan by Marushin est très joli, propre, bien usiné. C’est vraiment visuellement un très bon canon en laiton.
Le hic c’est qu’il ne fait que 267mm de longueur alors que la réplique pourrait accepter un canon de 440mm max, ce qui nous fait un sacré potentiel inexploité.
Alors, prenons notre temps pour un petit rappel. En airsoft si l’on prend deux canons strictement identiques, à savoir matériau, usinage, diamètre interne, mêmes machines, etc… excepté la longueur ; un canon de 40cm n’apportera pas énormément de portée et de précision que le canon de 27cm. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de différence ! Mais elle sera relativement faible et il faudra peser le pour et le contre, surtout financièrement parlant.
Autant dire qu’ici si le canon d’origine offrait de bonnes performances au vu de sa taille c’est qu’il aurait été de bonne qualité.
Sauf que pas d’bol, chez moi en tout cas, le groupement et la portée ne sont pas au top avec le canon Marushin.

Décision fut prise d’y remédier dans le cadre de l’obtention d’une réplique jouable.
J’ai donc pris ce que j’avais sous la main, un Deepfire de 407mm. Ces canons, en 6.02, sont fabriqués en acier, ce qui leur apporte une meilleure résistance aux vibrations qu’un canon laiton ou alu. De bonne réputation encore aujourd’hui face à l’arrivée de nouvelles générations de canons et de nouveaux fabricants, ces canons ont un excellent rapport qualité/prix ; compter environ 30$ hors frais de port pour ce canon.

Vous allez me dire, pas la peine d’en chier toute une pendule pour choisir le canon !
Et bien si ! Vu le travail qu’il va falloir effectuer et surtout le temps nécessaire, il vaut mieux bien choisir son canon à la base.

Laiton/alu :
– Usinage facile.
– Un mauvais coup de dremel est vite désastreux.
– +/- mou, ce qui peut permettre de forcer un peu le canon dans son logement pour “finir” l’usinage.

Acier/inox :
– Usinage plus difficile.
– Un mauvais coup de dremel se pardonne.
– Meilleure résistance aux vibrations.
– Meilleure durabilité aux démontages multiples.
– Nécessite un usinage parfait sinon c’est le zamac de la réplique qui va morphler au remontage.
– C’est quand même plus noble :p

Une fois le canon choisi, arrivent les difficultés.
– La première et pas des moindres : le canon Marushin fait 8.00mm de diamètre alors qu’un canon standard d’AEG fait entre 8.50 et 8.55mm de diamètre.
– Aucune encoche plate de canon (j’ai testé standard AEG et M14) n’est réutilisable pour les adapter à la M1.
– Multiples encoches circonférentielles à reproduire.

Pour suivre ce tuto, l’idéal est de se fabriquer un genre de tour pour 10€ + un chariot de fraisage :

– Perceuse cheap à 10€ découpée et fixée à un socle.
– Potentiomètre/inter réutilisé sous la forme d’une pédale de pied.
– Chariot de fraisage à 40€ fdp in permet de grandement se faciliter la tâche.
– Support canon : 2 planches percées à 8.5mm. Attention, pas 3 ! Sinon votre canon sera voilé.

Quelques photos pour expliquer :

10 ÉTAPES POUR FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS :

1.
Il va donc falloir partir d’un simple tube, rien n’est réutilisable. J’ai donc inversé mon canon, la fente hop-up se situera à l’autre extrémité du canon.
Cette partie est chanfreinée, il va donc falloir la raccourcir très légèrement.

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Comme ça :

Ou alors en coupant carrément, un peu comme ça :

Vous devez obtenir ça :

2.
Il faut maintenant ramener le diamètre extérieur de 8.50 à 8.00mm sur une longueur d’environ 18mm.
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Voilà ! Là il y a du taf quand même sur cette étape…

3.
Creuser la gorge pour le joint hop-up. Large d’environ 2mm, centrée à 13mm et profonde de 0.5mm
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Pour vous aider à tracer le trait sur tout le pourtour du canon, une feuille repliée et bien scotchée est assez pratique.

4.
Faire les deux encoches nécessaires au maintien du canon. Distance entre les deux plats = 7mm.
Attention cette étape cruciale conditionne le résultat final ; des encoches trop profondes, mal centrées, trop larges et votre canon ne sera pas parfaitement fixe. reprenez donc exactement les mesures au pied à coulisse. Pas de panique si elles ne sont au premier passage pas diamétralement opposées, au retrait de matière suivant, recentrez visuellement, ça suffira pourvu que les encoches soient parallèles à la fin.
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5.
Avant de pratiquer la fenêtre du joint hop-up, déterminez PRÉCISÉMENT le point culminant de votre canon en prenant les deux encoches pour références. Ce point sera le centre de la fenêtre. Simuler le montage du canon dans la réplique vous aidera.
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Puis fraisez/dremelisez.

Paille de fer bien partout afin de supprimer les petites aspérités susceptibles d’abîmer votre joint hop-up (vous n’en avez qu’un, pas dispo en spare) et vous pouvez faire une simulation en montant le joint.

6.
Fabriquez une nouvelle rondelle, elle servira à maintenir le canon en longueur.
Diam ext = 14mm environ. Diam int = diamètre de votre canon à cet endroit là, en théorie 8.50mm.
Je l’ai faite en acier dans une rondelle 14mm du rayon quincaillerie d’une grande surface de bricolage, juste à reprendre le diamètre interne (ça a l’air de rien mais c’est pas facile de faire un travail propre là dessus car une fois mise dans l’étau elle s’écrase vite :/ )

7.
Gorge de fixation d’une “goupille”. Calculez sa position selon l’épaisseur de votre rondelle (pas de jeu de mot foireux !), de façon à ce qu’il ne puisse y avoir aucun jeu du canon interne longitudinalement. Environ 1mm de diamètre, centrée selon vos calculs.
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8.
Réduire le diamètre de l’extrémité de votre canon à 8mm sur environ 15mm, enfilez le barrel spacer Marushin, tracez la position d’une nouvelle gorge pour la fixation du spacer avec une goupille d’origine et usinez. Votre inner barrel sera ainsi bien centré et bien maintenu dans le canon externe à son bout.

9.
Faites la finition globale, enlevez les pelures de métal, passez tout à la paille de fer pour virer les dernières aspérités et avoir un rendu sympa.

10.
Allez pisser un coup et au lit ! Vous n’avez pas vu le temps passer et il est trop tard pour faire des essais et avoir la moindre chance de voir les billes de nuit.
Les plus téméraires remonteront leur réplique quand même !

BILAN ? Vous avez dit bilan ?

Passage d’un canon laiton probablement 6.08 de 267mm de longueur à un canon d’environ 400mm, 6.02 en acier Deepfire intégralement repris.
Comme c’était prévisible, gros gros stress au premier tir…
Il était également prévisible d’avoir une puissance plus élevée, le canon étant plus long et plus étroit. Dans le cas contraire, cela signifierait qu’il y a une couille dans le pâté.
Voilà ce qui est ressorti de mon premier test au chrony une fois la modif faite, comparé aux valeurs avec le canon d’origine :

Et ben c’est plutôt bon ça mon neveu !
Puissance moyenne d’origine : 362.6 fps.
Puissance moyenne canon custom : 387.5 fps.
Soit un gain de 25 fps.
Groupement impressionnant comparé à précédemment !
Par contre toujours une régularité toute pourrie avec un écart max de 45 fps si l’on excepte la première valeur.

La suite du travail consistera à à réduire cette puissance en dessous de 350 fps, de manière réversible et réglable selon la puissance voulue.

Oioi.

M1 week – day 1

Aujourd’hui, première étape de fiabilisation/amélioration de la M1 carbine Marushin CO2.
On va donc parler d’une modif indispensable à la jouabilité de la réplique, les chargeurs.

Les chargeurs CO2 de la M1 ont deux défaut aisément résolvables :
– Capacité en billes : 15 billes.
Quand on connaît le prix d’un seul de ces chargeurs, environ 45/50$, on en attends beaucoup ! Le hic c’est que 15 billes ça ne permet pas bcp de marge de manoeuvre dans certaines actions et pour avoir 100 coups, il faudra tout de même 7 chargeurs.
– Chargement peu pratique et risquant une usure des lèvres.
Les chargeurs se remplissent en billes en les passant par les lèvres en métal, les lèvres sont donc solides mais déformables sans être élastiques donc pas de retour à la forme antérieure.

Pour mener à bien ces modifications, vous aurez besoin de :
– Marteau et chasse goupille ou clou.
– Scie à métaux ou dremel.
– Lime.
– Perceuse et foret de 7mm ou outil dremel abrasif latéral.
+/- paille de fer.
+/- peinture noire.

1 – Tout d’abord quelques photos des-dits chargeurs :

Pour visser la capsule de CO2, utilisez soit l’outil fourni avec la réplique, soit un tournevis, une pièce de monnaie ou n’importe quoi de plat.

Les valves sont en laiton avec la pièce percutée en acier.

Lèvres en métal non ferreux : alu ou zamac (plutôt zamac je pense).

Ces 3 chargeurs sont neufs. On peut noter des finitions différentes. C’est pas vraiment choquant mais un peu dommage tout de même.

2 – Modification de la capacité des chargeurs.

En premier lieu il faudra retirer la goupille maintenant la pièce guidant le ressort de remontée des billes.
Une particularité à savoir, en regardant les goupilles, côté droit joli et bien net ; côté gauche de la goupille qui semble écrasé dans son logement.
On pourrait croire qu’il faut donc taper sur le côté droit – plus étroit – de la goupille pour la sortir. Que nenni !
C’est bien du côté gauche qu’on tape mais APRÈS avoir retiré ce qui ressemble à une espèce de point de soudure ; un coup de marteau avec un clou le fera sauter.

L’espèce de point de soudure :

Vous pouvez maintenant retirer la goupille et toutes pièces d’approvisionnement pourront être sorties.

C’est cette pièce, trop longue, qu’il faudra modifier :

Un rapide calcul prenant en compte la longueur du guide ressort de la base et la longueur du point d’appui sur la pièce mobile et on arrive à la conclusion qu’il faut couper à 20mm de la base.

<

blockquote>J’insiste sur les 20mm.
Pas plus. Ou vous ne serez peut être pas en mesure d’exploiter la capacité maximum en billes.
Pas moins. Le guide ressort a une fonction importante pour la longévité du ressort, sans lui le ressort s’écraserait sur lui même, les spires pouvant se “mélanger” et léser le ressort.


Après chacun voit midi à sa porte selon le matériel dispo, pour ma part Dremel + lime + paille de fer.

Coupé :

Mais on ne s’arrête surtout pas là, il faut arrondir les angles de façon à ce que le ressort se compressant puisse s’enrouler correctement autour du guide.

Et voilà !

21 billes au lieu de 15, c’est quand même bien sympa !

3 – Modification du chargement des billes.

Comme je le disais plus haut les lèvres sont en métal et donc non élastiques, même si ça n’est pas si rare (encore que) sur les répliques fonctionnant au gaz/CO2, je pars du principe que ce choix de matériau n’était pas forcément le meilleur (surtout que les lèvres sont épaisses et que de l’ABS aurait été suffisamment résistant).
L’objectif est donc de shunter ces lèvres pour éviter une usure 2 fois plus rapide (chargement + tir). Modif non indispensable mais elle a le mérite également de faciliter le rechargement qui est bien plus rapide ainsi.
Les billes seront désormais chargées par le bas chez moi.

Il faut donc repérer où faire le trou au niveau du puits de billes :

On perce :

NB 1 : J’ai utilisé un foret de 6.5mm sur ce premier chargeur. Mais j’ai du élargir par la suite, préférez directement percer en 7mm.
NB 2 : Pour les prochains chargeur j’envisage de plutôt dremeliser en partant de la fente et pour créer le trou. En effet le foret a tendance à arracher trop de matière et à se décentrer un peu au perçage. L’étau et la perceuse à colonne limitent cela mais j’aime le travail parfait alors…

Il vous faudra bien nettoyer le puits après avoir ébavuré un peu les résidus de perçage.

À quoi cela ressemble à ce stade :

Un peu de peinture pour les perfectionnistes !

Alors mes pots à peinture datent de plus de 15 ans (l’époque des petits soldats à peindre et des maquettes) mais ils sont encore bons !

J’ai utilisé de la peinture HUMBROL super Enamel – Matt 33 pour le chargeur à la teinte plus claire ;
et de l’HUMBROL Enamel – Matt 33 pour les deux autres chargeurs. C’est à priori celle là qui vous faudra, mon 3ème chargeur utilisé ici pour le tuto ayant un usinage/peinture différents.
NB : il ne faut pas hésiter à secouer ces peintures 2 ou 3 minutes, il semblerait que ça évite qu’elles “collent” même une fois sèches.

On laisse bien sécher.

Et voilà !

Au milieu le chargeur ayant subit les 2 modifications et la peinture.

BILAN DES MODIFICATIONS :
– Gain de 40% de capacité avec passage de 15 à 21 billes.
– Chargement bien plus rapide.
– Usure moindre des lèvres ?
– Léger préjudice esthétique à la face avant du chargeur.
– Environ 20/30 minutes par chargeur pour un travail appliqué.

Oioi.

MOSIN NAGANT – BOLT MOD / MODIFIER LA CULASSE

Having planned to do a short sniper based on Mosin Nagant , I chose the M44 Zeta Lab, made with steel, short and very solid.
Only problem, its short and straight arming lever prohibited to put a PU scope .
Never mind ! We’re going to hack it all as it’s steel!

Ayant pour projet de faire un sniper court sur base de Mosin Nagant, je me suis tourné vers le modèle M44 de Zeta Lab, en acier, car court et très solide.
Seul hic, son levier d’armement court et droit interdit d’y mettre une lunette PU.
Qu’à cela ne tienne ! On va bidouiller tout ça comme c’est de l’acier !

Just enjoy it now!
Plus qu’à kiffer maintenant !
Oioi.

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Mosin Nagant preview ZL

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Comparatif Mosin Nagant ZL vs RF

Les Mosin Nagant fabriqués par Zeta lab (fabricant “historique”) et Red Fire sont très similaires mais également très différents dans plusieurs domaines.
Il est donc, je pense, utile de faire ce topic afin d’en décrire les différences et ressemblances.

Cliquez sur l’image suivante :
comparo headermod bleumod

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image mosin site etoile reviewRF

Mosin Nagant preview ZL

Camera battery charger modification

 

Cheap camera battery charger modification to fit a good charger.
How to improve the life of your batteries?
Why? Many cheap battery chargers are bad enough to reduce a lot the battery life of your filming cameras in airsoft. But you can fix it by modifying a cheap charger, to fit an intelligent charger, the one you use for your airsoft batteries for example (like an Imax B6).
It costs only $3 and half an hour of easy work.
Click the gallery and scroll.

Modifier un chargeur de batterie cheap pour fonctionner avec un bon.
Ou comment améliorer la durée de vie de ses batteries.
Pourquoi ? La plupart des chargeurs de batterie cheap sont assez mauvais pour considérablement réduire la durée de vie de vos batteries pour filmer vos parties d’airsoft. Mais ça peut s’améliorer en modifiant un chargeur peu coûteux pour qu’il s’adapte sur un chargeur intelligent, celui que vous utilisez pour vos batteries d’airsoft par exemple (comme un Imax B6).
Ça coûte 3€ et une demi-heure de travail facile.
Indispensable :
– fer à souder
– étain
– fils électriques
– connecteur de votre choix
– ciseaux/pince ou autre outil coupant
– tournevis cruciforme petit
Pour faire les choses bien :
– une perceuse/visseuse/dremel
– un forêt du diamètre de vos câbles
– gaine thermo
– chatterton
– plastique fondu / colle chaude.
Cliquez sur la galerie et faites défiler.
 


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Fiabiliser un AEG – Partie câblage

Pour fiabiliser son câblage, il faut avoir conscience qu’il est constitué de plusieurs éléments différents et que c’est comme un ordinateur, l’élément le plus faible sera représentatif des capacités du câblage.

1 – Câbles
2 – Connecteurs
3 – Kit tout fait
4 – Mosfet

 


 


1 – Câbles

Pour changer les câbles il vous faut un fer à souder, de l’etain, de la gaine thermo (voire du scotch d’électricien).
Plusieurs types de câble disponibles.

A – Type de câble.

a – Trouvable en magasin d’airsoft, généralement appelé “basse resistance”, “renforcé”… En général quelle que soit la marque, ce câblage est plutôt pas mal, quoiqu’un peu rigide et surtout trop cher pour ce que c’est.

b – Trouvable en grande surface de bricolage, 2 types principaux :

> Monobrin : plutôt très rigide, pas forcément évident à adapter à nos gearbox.

> Multibrins : Plutôt souple, bien plus pratique que le monobrin, et plus facile à souder.

c – Trouvable en magasin de modélisme : câblage siliconné. Pour moi c’est ce qu’il y a de plus pratique, très souple, multibrins, facile à souder, de bonne qualité.

B – Taille du câble.

Le choix de la taille du câble se fait selon le diamètre du conducteur, qui s’exprime en mm² ou en gauges (awg).
Petit tableau de la gamme de câbles utilisables en airsoft :

Gauges / mm² / ampérage
14 / 2.08 / 60A
15 / 1.65
16 / 1.31 / 35A
17 / 1.04
18 / 0.823 / 20A
19 / 0.653
20 / 0.518 / 12A
21 / 0.410
22 / 0.326 / 10A

En airsoft, les AEGs utilisent rarement plus de 30A. Il y a après différents types de config :

Config très poussée, avec grosse batterie lipo, fort taux de décharge…
> Prendre du 16 AWG. (+/- équivalent 1.5mm²)

Config “standard”, NimH à voltage standard (8.4V ou 9.6V), lipo 7.4V…
> Prendre du 18 AWG me semble être suffisant. (+/- équivalent 0.75mm²)

Le 14 AWG c’est si vraiment vous avez une config de malade, avec lipo 14.8V ou je ne sais quoi.
Le 20 AWG peut s’utiliser pour le câblage du contacteur avec un mosfet, ou bien le câblage principal d’un AEP/ECSMG.

 



2 – Connecteurs

Là encore différents types de connecteurs, avec différents objectifs d’ampérage. Je reprendrai l’exemple des configs précédentes.
il existe d’autres connecteurs que ceux présentés, mais je ne parlerai que de ceux que j’ai déjà utilisés, ceci dit ce sont les plus importants/courants.
Je n’ai pas d’action chez eux, mais hobbyking.com est clairement le meilleur site pour s’en procurer.

.

A – Config très poussée :

avec grosse batterie lipo, fort taux de décharge…
 
a – T-Dean

+
Adapté à 50A en continu.
Solide, tient bien en place.
Peu cher.
Peu encombrant.


Chiant à souder, plus long que les autres connecteurs.
Parfois les lames ressort se cassent.
Nécessite de la gaine thermo.

Ces prises vous seront conseillées par bcp d’airsofteurs, je ne vous les conseilles que sur des config necessitant vraiment un bon connecteur et avec un espace dispo faible. Il y a de bien meilleurs choix mais plus encombrants.

b – XT-60

+
Adapté à 60A en continu.
Solide, tient bien en place.
Prix correct (+ cher que T-Dean)
Très facile et rapide à souder.


Plus encombrant.
Nécessite de la gaine thermo.

Ces prises sont au top et devraient devenir une référence pr les grosses configs, en gardant à l’esprit toutefois leur encombrement.

c – EC3

+
Adapté à 60A en continu.
Solide, tient (trop?) bien en place.
Prix correct (entre T-Dean et XT-60).
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo.


Plus encombrant (similaire à XT-60)

Un autre très bon choix, similaire aux XT-60, mais ne necessitant pas de gaine thermo, ce qui est pratique quand on est pressé ou qu’on en a plein à souder.

d – HXT 3.5mm

+
Adapté à 80A en continu.
Solide, tient bien en place.
Prix correct similaire à XT-60
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo.
Peu utile en airsoft mais permet de coupler deux batteries sans adaptateur ou changement de connecteur
Pas de genre.


Plus encombrant. (plus long que XT-60 et EC3)
Pas de détrompeur, il n’y a pas de prise femelle ou mâle, prise unique, donc garre à l’inversion de polarité.

Bon potentiel de courant inutile en airsoft, plus encombrant que tous les autres, plus cher que tous les autres, avec risque d’inversion de polarité aux branchements. Réservé aux utilisateurs avertis quoi…

.

Config “standard” :

NimH à voltage standard (8.4V ou 9.6V), lipo 7.4V…

Il est bien entendu évident que les connecteurs précédents peuvent être utilisés, je recommande même leur utilisation, gage de fiabilité, mais d’autres connecteurs peuvent être intéressants.

a – Mini Tamiya

+
Prix faible.
Ne nécessite pas de gaine thermo.
Standard airsoft en sortie d’usine.


Pas adapté pour les gros courants.
Broches fragiles, se tordent parfois.
Facile à souder mais chiant.
Assez encombrant.

Connecteur correct, quoique fragile, pour des configs standard. Intéressant si vous ne voulez pas changer toutes les prises de vos répliques et batteries car présent d’origine.
Mon avis c’est que ça fait le taf, mais fragile, ne permet pas de mettre une batterie. Donc quitte à changer de connecteur, ne prenez pas celui là.

b- Tamiya

+
Prix moyen.
Ne nécessite pas de gaine thermo.


Adapté pour tous les courants en airsoft.
Broches moins fragiles que leurs petites soeurs.
Facile à souder mais chiant.
Très encombrant.

Ce sont des mini Tamiya en grand modèle quoi. Laisse passer bien plus de courant, moins fragile mais plus que d’autres connecteurs, non compatible mini Tamiya pour info, vraiment très encombrant. Aucun intérêt en pratique comparé à d’autres connecteurs.

c – HXT 2mm

+
Adapté à 20A en continu.
Tient bien en place.
Prix faible.
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo
Pas de genre.


Assez long.
Pas de détrompeur, il n’y a pas de prise femelle ou mâle, prise unique, donc garre à l’inversion de polarité.

Un connecteur intéressant pour une config standard, rapide à souder… mais attention aux polarités.

d – EC2

+
Adapté à 20A en continu.
Tient très bien en place.
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo.
Encombrement plus faible que T-Dean par exemple.


Prix élevé.

Un contacteur qui malgré son prix me semble être un très bon choix pour les configs où la place est très réduite.

e – Mini T-Dean

Prévu pour du 10A en continu, trop faible pour un AEG mais adapté à un AEP ou ECSMG.
Prix faible.
Très petit.
Nécessite gaine thermo.

 


3 – Kit tout fait

Intéressant si vous ne vous sentez pas une âme de bricoleur ou ne possédez pas le matériel pour souder.
Le plus souvent ces kits sont montés avec des prises mini-Tamiya ce qui est un problème, le câble est généralement très bon mais le connecteur “bride” le courant…
L’idéal étant donc de changer ces contacteurs.
Ces kits permettent aussi de changer le contacteur, qui peut être usé si utilisé avec des lipos (oxydé/cramé/fondu…).

Ce qui est donc intéressant ici c’est d’avoir le contacteur neuf, le câblage prêt, les cosses moteur. Ce qui l’est moins c’est les mini-Tamiya.

 


4 – Mosfet

Je ne suis pas expert en mosfets, je l’avoue, aussi vais je mettre ce que je connais, sans pour autant l’avoir expérimenté moi même.
Les mosfets servent à diminuer la résistance au passage du courant en shuntant le contacteur. La réactivité et la cadence s’en trouvent donc légèrement augmentées.
Ils nécessitent un câblage fait maison ou tout du moins l’adaptation d’un câblage standard avec un fer à souder.
J’utilise un mosfet à 7$ (Dream Army) dans un AEP et n’ai eut aucun problème.
Pour plus d’infos, des tas de topics sur les forums parlent de ces mosfets.
Un mosfet est assez indispensable pour une lipo 11.1V qui cramera rapidement le contacteur. Moins utile mais pas inutile sur des configs standard.